張店鋼廠煉鐵廠日產量連續突破4000噸,實現了穩產高產目標。7月24日產鐵4296噸,創歷史新高。7月15日至7月24日,日平均生產鐵水3992噸。近日,總廠對煉鐵廠予以通令嘉獎。
進入七月份,煉鐵廠克服高溫多雨等重重困難,科學高效組織,全力創高產,努力降消耗挖內潛。制定了“高爐產量指標攻關方案”,產量攻關分為三步:一是3600t/d;二是3700t/d;三是≥3800t/d。針對攻關過程中涉及的各個環節,制定詳細目標要求和操作方針,強化責任到人。在規定時間內,完成目標并保證穩定的基礎上向下一目標邁進;在生產組織上,形成“前道工序為后道工序負責,各工序自我加壓,全廠保高爐”的工作思路。調整優化了入爐料結構,逐漸增加生礦石用量,減少球團用量。燒結工序通過優化燒結過程,努力提高燒結礦質量,在燒結過程中配加澳塊56,既增加了生礦用量,又充分利用燒結過程預熱礦石,降低含粉,起到了“雙贏”效果,有效提高了爐頂溫度,球團用量從入爐15%降到10%。同時調整了合適的入爐堿度,增加海南礦和PB塊用量,有效降低成本。料場工序充分發揮新上篩分樓作用,有效去除焦炭、礦塊中的粉末,為入爐料質量的提高創造了條件。運行工序嚴格控制料倉料位高于7米,有效解決落差大導致的入爐料粉末增多現象;強化高爐規范統一操作,及時根據外部原燃料條件變化,科學合理調整參數,強化過程控制,使高爐生產潛能得到最大釋放。高爐操作加強了對干熄焦使用的掌控,經過對干熄焦使用后的參數、經驗的探索,逐步掌握了干熄焦生產的規律,使用量由20%提高到75%,配以合理的調整矩陣結構,使爐內透氣性增強,為高爐順行度提高奠定了基礎,煤氣利用率由44.5%提高到47.5%左右。入爐焦比達到321Kg/噸鐵,利用系數3.18,富氧率3.64。